コントローラ2号機完成

コントローラの2つめが完成しました。今回は使えないボタンはありません。アナログとデジタルの切り替えランプの信号も出力できるし、アナログの信号も出力できてAD変換で拾えます。プレステのコントローラを余すところなく利用しました。やはり、プレステのコントローラは使えますね。SONYさんありがとう!

右腕っぽいロボットアーム

とりあえず、ありあわせのアルミ板0.5~1mmを使ってサーボモーターを繋ぎ右腕っぽいものをつくってみた。H8/3052マイコンが5つしかタイマを積んでないということで、現時点で5つまでしかサーボを同時に制御できません。分配器をつくるか…SHの上位マイコンを使うか…。他のマシンを見てても3052のスペックで動いてるマシンはなかなかないし。考えどころですね。挑戦するのもいいかなぁ。

ロボットアーム!!

ロボットアームを作成しています。コントローラは、壊れたHORIのプレステ用コントローラを再利用しました。接続にIDEケーブルがいい感じに使えました。(14PINに対して50PINは多すぎますがwPWMも結構自由に使えるようになりました。9月には人型になって動けるようがんばろう!!

小型化!ライントレース部自作成功!

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一番初めに自作しようとして失敗したライントレース部。

30個買い置きしてたフォトインタラプタを使って自作。

また、マイコンのマザーボードとマシンを切り離す事で小型化。

プログラム班はモーション作り、加工班は電池ボックス作り……と、分担が進んできました。

同時にサーボモーターのロボットアームのプロジェクトが立ち上がりました。

壱号機完成。

サークル設立のときから作っているマシンがいちおう形となりました。

もともとPICで作る予定で購入したパーツですが、マイコンで組んだらたくさん余りました。

でも、本の通り作ったのではなく、回路や構成を考えて作ったぶん愛着も沸いたし勉強になりました。

マイコンかませても制御なしだとやっぱり旋回してます(笑)

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モータードライブ作成。

一番初めから作っているマシンのモータードライブが完成しました。

マイコンにさえつなげれば、自由自在に走ります。

当初はライントレース専用マシンだったのですが、自作のトレース部が大破したので、既製品のセンサを大量にとりつけることに決定しました。

ちなみに制御なしで走行したら左右のモーターの動作に激しい誤差がありました。

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